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注塑调机案例讲解

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发表于 2016-6-20 13:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 蜻蜓大队长 于 2016-6-20 13:28 编辑

1.png

这个产品在生产的过程中,每隔三两模就会出现这样的不良。正常的产品,表面是光亮的;这是不良图片,以浇口为中心向外呈扇形发白。

对策的方法从结果来看简单多了,也就是把后松退(射退)从1.0MM改为5.2MM,但为什么这样变呢?

现在我说一下,从表面的痕迹来看, 我初步判定为“冷料痕”,产生原因很多,如:

❶ 模温低,如图;
2.png

❷ 射出位置设定不妥,压力/速度高低值差距过大,也就是类似于亿利达机台上的斜率,出现爬行现象,一顿一顿的;

❸ 加热圈异常(或者就是坏了),或系统内部加热缓冲值过大,加热不稳,易产生浇口处冷胶;

❹ 员工操作周期不稳,人为的出现1和3;

❺ 第一段温度过高,溢料后产生冷胶;

❻ 背压太高,溢料后产生冷胶;

❼ 射咀与模具机咀偏移,产生“料把”抽不出来,冷胶;

❽ 模具冷料井太小,不足以容纳大的冷胶;

________________________________________________________________________________________
从这么多的原因中,在脑中逐一排除,就剩下你要确认的了。同样是冷料,不同的模具结构,不同的注塑机,不同的材料,对策的方法是不一样的,调机没有固定的法宝,只有排查所有发生的可能性,才能找出真正的异常点。

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发表于 2017-1-1 19:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
蜻蜓大队长 发表于 2016-6-20 13:17
这个产品在生产的过程中,每隔三两模就会出现这样的不良。正常的产品,表面是光亮的;这是不良图片,以浇 ...

你讲的有些部分,我不能完全苟同!
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发表于 2017-3-15 22:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
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