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楼主: 卢春松

ABS水囗料,顶出发白,顶出压力75,速度,1,保压60,没有60的保压又缩水

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发表于 2016-12-23 10:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
多为模具镶针太多,高压久了压出倒扣影响脱模,最好更换成司筒顶,产能会大大提高
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发表于 2018-1-4 11:10:30 | 显示全部楼层
增加脱模斜度
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发表于 2018-1-14 11:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
卢春松 发表于 2016-3-14 18:45
有时候还顶不出呢

还是脱模角太小了,如果有可能稍微加大顶针直径。。。
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发表于 2018-3-7 20:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
磨具不要太紧射出压力小一点时间短点
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发表于 2018-3-18 16:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
产品缩水加大压力,减低射速,加保压,不行就加长射胶时间,顶白以前生产有没有,有就模具问題
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发表于 2018-3-21 00:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试多段保压
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发表于 2018-3-27 01:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
卢春松 发表于 2016-3-14 18:45
有时候还顶不出呢

那就是你产品打超重了!打的太满了,你把射胶速度加大,射胶压力减小,料温升5到10度,再试试
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发表于 2018-3-31 12:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
这也是问题?
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发表于 2018-6-5 22:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
分析原因,看你产品结构本就脱模困难,在要求尺寸的情况下,调机工艺很难两全其美。所以建议在顶出方式上动脑筋。是不是顶针不一样长,作用力不一致肯定顶白。再有你产品厚,冷却是否到位?确实不行看能不能加顶针,增加受力面积。
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发表于 2018-6-20 18:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
田中洲 发表于 2016-3-14 15:16
先量下产品变形没有,再出解决方案

如急生产,没时间省模具可试用慢速充填。适当加大保压。减小保压时间。
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