微注塑网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11491|回复: 6

【原创】进胶口正面缩水的改善方法

[复制链接]

290

主题

291

帖子

1万

积分

版主

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

贡献值
6070
精华
0
微币
0
发表于 2019-11-27 22:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于平板产品,动模为产品正面,定模为产品反面。成型后,产品正面水口位、有缩水不良现象(见下图),产品结构不能变的情况下。在工艺上怎么改善,本人在工艺调试中,采取的方法,下面一一介绍,在实际应用中,效果不错,在这里分享,大家在工作中可以借签、解决问题的思路。但愿对各同行有所用。


微信图片_20191127225212.jpg



方法一:

材料、成型温度、模温、背压 、四个工艺参数不变的情况下,用以下两种工艺参数、对比(工艺一与工艺二)、阐明问题改善思路:

工艺一和工艺二不同处:四段速度、位置、保压压力、速度、时间、射出时间、冷却时间。


微信图片_20191127225248.jpg



工艺二与工艺一不同之处说明:

1、充填前三段将产品注射至99%,位置转换至四段,四段速度设置为1,位置提高至28。

2、原保压压力,速度,时间设置为零。

3、冷却时间设定零。

4、射出时间增加到30秒。

转换思路、作用:

1、用四段代替保压,注塑时间加长,起到延长保压的作用,解决了缩水问题。

2、四段速度设置小,不会产生飞边,(本厂用伊之密设备,因设备不同,四段速度可根据实际情况设置,总之从最小,按1%单位增加。

3、冷却时间设置为零。实际上、射出时间和储料起到了冷却时间的作用。

4、射出时间,可根椐实际产品缩水现状,由短向长增加。

方法二:

提高背压,在背压反方向力的作用下,增加水口部位的填料,起到保压作用,给浇口位置给个补充力,让浇口位置饱满些。来解决浇口位置缩水的问题。

但此方法对PP料、PE料有一定作用。对于一些工程硬料,相对起不到作用。因为工程硬料流动性低些,熔解温度高。浇口部位在相对较短的时间内,已冷却,固化。背压的反作有力对它起不到作用。

三、常用方法:

平板类产品,中间进胶,浇口对应的反面位置有缩水缺陷,常用注塑工艺调试方法有:

1、增加保压时间,提高保压压力及保压速度,增加料量充填,改善缩水。

2、降低料温,减小冷却过程中的、后收缩率。

3、提高料温,以免浇口熔料遇冷,短时间内固化,保压压力起不到作用。

4、降低动模模温,减小产品冷却时、导致的收缩,出现的缩水现象。

5、提升定模温度,以免浇口遇冷,保压压力起不到作用。

四、设备方面:

1、射嘴孔径,常时间使用,撞变形,变小。保压压力达不到效能。

2、止逆环磨损,保压时,胶料反流,压力损失。

五、模具方面:
1、冷却水不通,模温偏高,导致缩水。改变水路连接方法,调低冻水机温度。模具维修,使模具水路畅通。

2、如产品结构允许的情况下,增加引水台。引水台,在动模上与定模浇口套对应的位置,增引凹下去的结构,产品呈现出、为凸出的小圆台。

微信图片_20191127225338.jpg






——还没找到组织?
微注塑微信群是中国最大的注塑社群, 欢迎加入!加群方法:长按添加下方二维码,发送消息“进群
微信图片_20191127223403.jpg


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|微注塑网站 ( 苏ICP备15000132号 )

GMT+8, 2024-4-25 22:44 , Processed in 0.086866 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表